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    完善電爐冶煉工藝降低冶煉成本
    日期:2025-06-02 瀏覽:4472

    電弧爐短流程煉鋼以其在投資、效率、環保等方面的優勢,成為世界鋼鐵**的兩大主要流程之一。但是目前電爐投產主要存在以下幾個問題:造渣工藝,爐渣泡沫化程度不穩定,跑鋼現象嚴重;終點C含量低,過氧化嚴重;下渣嚴重,回P嚴重,成分內控一次合格率低等主要問題,通過完善電爐冶煉工藝可解決此類問題。


    圖片


    1、優化造泡沫渣工藝



    優化石灰、白云石等輔料加入量、加入時間、加入批次等,控制冶煉全程爐渣堿度與泡沫化性能。
    碳氧化反應劇烈時,控制好脫碳速度,防止熔池大沸騰,涌渣包裹未熔化廢鋼與渣料。
    在C-O反應逐漸減弱,應及以促進CO氣泡鋼和渣料的生成,及時噴吹碳粉,維持熔渣的正常泡沫化。

    通過對泡沫渣的優化,渣中氧化鐵含量得到降低,因渣量大造成的渣罐溢渣問題得到改善,根據送電量規范了流渣時機減少渣中跑鋼現象。

    根據爐渣分析結果,將白云石用量控制500-1000kg爐爐渣中Mg0含量控制50%左右,滿足電爐護爐基本需求,前爐材壽命從投產初期229爐提高522爐。

    實踐證明:爐渣控制得當,電爐冶煉可能比消耗鐵礦石的高爐能更好地控制鋼鐵的韌性等品質。


    2、提高電爐終點工藝控制水平



    (1)**保障:設立了**準備保障、電爐煉鋼保障、技術質量保障、設備材料保障四個小組。從原料供應、工藝研究、設備保障等方面為電爐終點碳提高進行協調保障。

    (2)**管理:電爐終點碳含量納入車間經濟責任制和四個小組津貼競賽指標,在四個小組開張競賽攻關

    (3)技術支持:結合環??刂魄闆r,依據鐵水和生鐵資源變化,制定相應的爐料結構方案與裝入制度,穩定電爐配碳量。

    (4)操作工藝:完善了不同爐料裝入結構時的送電制度、氧燃就比模式、(4)吹煉模式:確定了吹氧量與配碳量之間的規律;根據爐襯侵蝕情況,調整氧槍使用。

    (5)爐型維護:利用更換出鋼口對電爐爐型進行進一步維護,保證熔池均勻,提高操作穩定性。



    3、多功能爐壁碳氧噴槍技術


    電爐采用當代多功能爐壁碳氧噴槍技術,以簡便、有效的方式向電爐煉鋼提供化學能,實現強化供氧、消除EBT冷區,有效縮短冶煉周期、降低電耗、提高金屬收得率,達到降低**成本和提高**率的目的。本套氧槍系統是集氧槍、碳粉槍和燒嘴于一體的組合裝置,具有多種功能(燒嘴、吹氧脫碳、噴碳粉造泡沫渣)和多種操作模式(燒嘴模式、吹氧模式、混合模式、閑置模式),在**中可以根據不同階段靈活選擇運用


    圖片

    (壁碳氧槍布置示意)




    4、優化出鋼操作


    開展了電爐出鋼下渣勞動競賽,摸索搖爐角度與出鋼卷渣、下渣的關系,規范了出鋼搖爐角度與速度的要求,出鋼下渣爐次比例控制在10-15%。

    根據前期脫氧劑消耗偏高的情況優化出鋼脫氧劑使用,降低冶金過程鋼水A1含量。


    圖片


    5、電爐底吹技術


    電爐底吹技術的運用實現了電爐的復合吹煉。復合吹煉把供氧和底吹供氣結合起來,通過選擇不同模式進行吹煉,有利于強化熔池攪拌,促進渣-鋼反應,均勻鋼液成分及溫度,降低煉鋼過程主輔料消耗,提高合金收得率,提高鋼液成分和溫度的終點控制精度,縮短冶煉時間。


    底吹試驗(錯峰**時)

    在全廢鋼(配加10噸生鐵)條件下進行電爐底吹試驗。



    項目

    使用底吹

    不使用底吹

    差值

    裝入量

    115.63

    114.70

    0.93

    平均出鋼量

    102.0

    99.52

    2.48

    鑄坯量

    100.46

    98.22

    2.24

    鋼鐵料

    1151.01

    1167.82

    -18.82

    噸鋼電耗

    471.73

    465.57

    6.17

    噸鋼氧耗

    26.11

    33.73

    -7.62

    噸鋼煤氣消耗

    11.01

    12.60

    -1.59

    噸鋼石灰消耗

    68.98

    70.32

    -1.34

    冶煉周期

    77

    81

    -4


    完善電爐冶煉工藝取得的效果:  

    1、爐渣TFe降低  

    2、冶煉終點C明顯升高  

    3、下渣回P明顯減少  

    4、鋼鐵料消耗明顯降低。  

    在電爐冶煉工藝不斷完善之后,甚至可能比高爐更有相對的技術、成本優勢。各位鋼鐵老板繼續努力哦!

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